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工作面的刮板运输机,为了防止超负荷运转烧坏电动机,在电动机与齿轮减速箱之间,采用了液联轴节(也叫做油葫芦)连接,使电动机与齿轮减速箱,实现了柔性传动。
有了液联轴节的保护,电动机被烧坏的次数是减少了。但是,喷油嘴的事故却经常发生,在正常生产的班中,几乎每班都有喷油嘴的现象。
一般情况下,喷油嘴后,加新油,更换新易熔塞后,就可以重新起动,影响生产半个小时也就差不多了。
有时候因负荷过大,运输机运转的速度变慢,在惯性力的帮助下,还能勉强运转,等负荷减轻后,又能恢复正常运转。如果在运速慢下来的时候,联轴节喷油嘴了,待加完新油,更换新易熔塞后,再启动时,运输机就开不动了,影响生产的时间就会较长。处理这样的事故,首先,要把运输机上槽的炭,清理出来,减轻运输机的负荷后再启动。如果运输机还是开不动,说明运输机的底槽内刮板,喝回头炭了。这时候,就要把运输机的机槽,吊离底板,垫上木鞋(边长约20厘米、厚度大于10厘米的方木块),使运输机底槽内的刮板,刮不到回头炭,从而减轻了运输机的负荷。这个过程,至少要花费2个小时。
运输机的齿轮减速箱也是事故多发件。齿轮传动是靠轮齿的相互咬合实现的。每个齿轮转动速度的快慢,是靠大小齿轮的配合实现的。齿轮垂直方向的传动转换,是靠锥形齿轮的轮齿相互咬合实现的。把电动机每分钟1460转的转速,变到锚链轮每分钟120转的转速,一对齿轮很难实现。所以,齿轮减速箱内有多个大小不同的齿轮。
受空间的限制,把齿轮减速箱固定在运输机机头架的采空区一侧,齿轮减速箱的前端与机头架的前端并齐,通过锥齿轮与处在机头架前端位置的锚链轮垂直咬合。齿轮减速箱的后端与液联轴节、电动机连接在一起,它们的中轴线与运输机的运行方向一致。
正常生产时,齿轮传动,使箱内润滑齿轮的机油温度升高,加上箱体震动,密封件容易损坏,造成齿轮箱漏油。经常加油,使成本增加。稍不留神,齿轮就会被烧坏。
齿轮减速箱内的第一节齿轮轴,转速最快,故叫做快轴。快轴被烧坏的现象比较多,好在快轴,可以在井下现场更换。更换时,要先卸下电动机、液联轴节。更换一次快轴,需要一个班的时间。如果其它齿轮被烧坏或断齿了,一般要更换整个齿轮减速箱,处理难度更大,影响生产的时间更长。
运输机在使用初期,各部构件都是新的,连接螺丝也都齐全、坚固,机械事故较少。随着生产时间不断加长,螺丝逐渐松动,链条逐渐被磨损、机槽的中板逐渐被磨薄。各部件都老化后,事故就增多了。常见问题可以通过检修解决,如:紧固螺丝、加润滑油、把链条磨损变细后增加长度的部分链环掐掉等。因链条磨损变细后,受力强度减弱,断链条的事故经常发生。
处理断链条事故比处理喷油嘴事故困难得多。在断链条事故中,断单股链条比较容易处理,把断开的茬口开到机头的过渡槽(跟节)处,用卡链条器固定后面的链条,使其不能后退,用液马达带动机头锚链轮反转,把底槽的链条带上来,使断开的茬口处两边的链条能够靠到一起,然后用卡兰(一种开口的连接环)将两边链环连接起来,再用螺丝把卡兰的开口处固定好。操作液马达使机头锚链轮正转,松开链条,拆除固定链条的卡链条器,就可以生产了,完成这个过程,至少需要半个小时。也可以直接在断开的茬口处,用5吨拉力的千不拉(手拉葫芦),或液压千斤顶,将链条断开的茬口两边的链环拽到一起后,用卡兰连接。这种方法不易操作,也增加了不安全的因素。
当运输机两边的链条同时断了,断链条的原因和链条断口所在的位置,确定了事故处理的难易程度。如果因大块矸石卡在采煤机大底的前端,或被木料、工字钢、单体支柱等物体顶住采煤机(叫做打支杆),造成的断链条事故,当断口在采煤机与运输机机头之间的上槽内。处理这样的事故相对容易一些。首先,把卡在采煤机大底前端的大块矸石破碎,并清理掉。或把顶在采煤机与刮板之间的支杆料处理掉。同时,将煤壁有可能片帮(塌方)的地方进行护帮处理,再将机槽上的煤炭清理干净。然后,将链条断开后,下滑到机头方向的链条,在机头过渡槽处掐开,将掐下来的链条连同刮板,一起拽到断开的茬口处接好;当断口处在采煤机机身的下方,则需要从采煤机至运输机尾之间的某一点,掐断链条,将掐断的链条从采煤机的机身底下,拽过采煤机机身后接好。其它步骤与处理断单股链条事故相同。处理断双股链条事故的过程,至少需要1个小时。
如果因推移运输机使机槽脱节,或运输机底槽的刮板喝回头炭,造成拉断底槽的双链条事故,处理起来就麻烦了,除了前面所说的准备工作外,确定断开的茬口位置,就是一件头疼的事。有时候,有丰富经验的老机电维护员,在运输机的上槽巡视一遍后,根据上槽的煤炭被震动后的现象,也能判断出断开的茬口所在位置。如果运输机的机槽上没有炭,就很难判断出断开的茬口位置了。只好把机槽吊起来,在机槽下面,查看链条断开的茬口位置。
起吊机槽也很麻烦。一节机槽,长1.5米、宽0.8米、高0.12米,重300公斤。与之配套的挡煤板重300公斤、铲煤板重90公斤。机槽与机槽之间有螺丝连接,每一节挡煤板都有推移千斤顶与液压支架连接。无论把运输机槽,从煤壁一侧,还是从采空区一侧吊起0.4米高,其起吊的重量都很大。在顶板稳定的地方,可降下液压支架的前探梁,把锚链的一端拴在前探梁上,把锚链的另一端用特制的钩子,勾住铲煤板,升起前探梁,使运输机槽的煤壁一侧被吊高0.4米以上,然后,在铲煤板下垫上木墩。这时候,人就可以趴下去,观察机槽下面的锚链情况了。在顶板破碎的情况下,只能挂液压千斤顶起吊运输机槽了。
确定链条断开的茬口位置后,在需要起吊的范围内,每隔2节机槽,就要设置一个起吊点。当机槽被吊高后,在2节机槽接头处、铲煤板下,垫上2至3块木墩,垫高0.4米左右。待所有的点都垫好后,将机槽下面的遗炭,清理干净。机电维护员躺在煤壁处的底板上,手伸到机槽的下面,把刮板托到跑道上,然后用千不拉或液压千斤顶,把链条的断头拽到一起接好。也可以先把机槽上面的链条掐下来一段,放到机槽的下面,把断头接好。后续步骤与前面相同。
有一次,老机电维护员吴开文,伸手到机槽下面拴挂液压千斤顶时,因不得劲,就把整个身体都钻进了机槽的下面。当指定的观察人员,发现煤壁有片帮迹象,喊他撤离时,已经来不及了。一块4米多长、1米多宽、约0.8米厚的腰矸(在煤层中的岩层,叫做“腰矸”或夹矸),连同煤炭一起垮塌下来,矸石盖在吴师傅所在位置的机槽与煤壁之间,一大堆煤炭盖住矸石及周边,把机槽下面的吴师傅遮得严严实实。
在场的所有人都惊呆了,傻眼了。大家都急切地呼喊他,一直听不到回音,老吴可能完蛋了。紧接着,全员上阵,拿镐、拿铲子的,拿锤、拿钎子的,只要能围得开人的地方,都有人清理遗炭、用镐破矸石、打钎子破矸石,在急切、紧张的气氛中,慌乱、无序地拼命干着。老班长徐宝余急得一边组织施救,一边含着眼泪埋怨:“老吴,你这个狗日的,叫你不要钻进去,不要钻进去,你偏不听,这下好了,这下好了。”
半个小时后,大矸石处理掉了,遗炭也清理干净了。工友们把吴师傅从机槽底下拽了出来,放到机槽的上面。只见他紧闭双眼,没有呼吸。徐班长急切地问救护队和医生到了什么位置,得知已经到了材料道,连忙安排人员去接。就在这十分紧张的时刻,居然有人说:“不要去接医生。”谁知这句话竟然是从吴师傅嘴里说出来的。只见他用手揉揉眼睛,一边笑着坐了起来,一边说:“我好好的,什么事都没有,要医生干啥?”
原来,由于木墩的支撑,吴师傅并没有受伤。大家呼喊他、徐班长埋怨他、不管谁说的什么话,他都听得清清楚楚。他之所以装听不到,不回话,是因为他清醒地意识到,如果他回话了,大家的心里有可能放松,施救的速度有可能减慢,危险有可能增大。因此,他才故意不回话。至于,他被救出来之后,又紧闭双眼,屏住呼吸,只是恶作剧罢了。
大家见吴师傅平安无事,悬着的心都放了下来。虚惊一场后,见吴师傅是恶作剧,又开心起来。徐班长笑着骂道:“早知道你这个狗日的没有事,就不救你了。”?

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